大唐紀村水電站軸流轉漿式水力機組原型試驗及分析
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4.6
本文介紹了大型軸流轉漿式水輪機原型試驗的原理和方法。通過超聲波流量計的測流方法,實現了大型水輪機組絕對效率特性的原型測試。通過對紀村水電站原型機組測試結果的分析,確定最優(yōu)的協(xié)聯(lián)關系曲線,調整機組最佳的運行工況,產生較明顯的經濟效益。
德涅斯特水電站水力機組綜合性原型試驗
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德涅斯特水電站水力機組綜合性原型試驗 妁.b.孔■杖霉去‘ 德涅斯特水電站裝有6臺由晗爾科夫基 洛夫渦l輪發(fā)電機制造廠聯(lián)臺組織鍛造的轉槳 式水輪發(fā)電機組.水輪發(fā)電機為傘式,推力 軸承位于水輪機頊盞上.發(fā)電機太抽直接與 水輪機連接. 水輪機hy[6o/316o=b÷800參數如下 水頭,m。 最高水頭????????54.5 最低水頭????????28 設計水頭????????40 設計水頭下的額定出力.mw?119.5 轉速。r/rain????????125 工作輪直徑,m???????6 工作輪葉片數????????7 導水機構葉片數???????24 德涅斯特水電站的第一臺機組于1980年 投運.從1980年到1985年期間,水電站的水 輪發(fā)電機組發(fā)生了許多故障j工作輪葉片上 出現了裂縫,工作輪葉片的固結螺栓拉力減 弱. 為查明故障
水電站軸流轉槳式機組功率改造探討
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隨著我國電力技術的不斷發(fā)展,水電站原有的發(fā)電機組功率由于存在功率調節(jié)速度慢、精度差、控制不穩(wěn)定等問題,跟不上當今社會發(fā)展的需求。根據軸流轉槳式機組的特征,我們采用了變參數功率調節(jié)模式,從而提高了功率控制的穩(wěn)定性及精度。
水電站軸流轉槳式機組功率改造探討
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隨著我國電力技術的不斷發(fā)展,水電站原有的發(fā)電機組功率由于存在功率調節(jié)速度慢、精度差、控制不穩(wěn)定等問題,跟不上當今社會發(fā)展的需求。根據軸流轉槳式機組的特征,我們采用了變參數功率調節(jié)模式,從而提高了功率控制的穩(wěn)定性及精度。
枕頭壩水電站軸流轉漿式機組軸線調整
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通過枕頭壩一級水電站軸流轉漿式4#機組軸線調整,介紹軸流轉漿式機組在彈性狀態(tài)下盤車軸線處理的方法,為類似機組軸線調整提供借鑒經驗。
枕頭壩水電站軸流轉漿式機組軸線調整
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通過枕頭壩一級水電站軸流轉漿式4#機組軸線調整,介紹軸流轉漿式機組在彈性狀態(tài)下盤車軸線處理的方法,為類似機組軸線調整提供借鑒經驗。
銅街子水電站軸流轉槳式水輪機組微機調速器存在的主要問題分析及探討
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針對銅街子水電站軸流轉槳式水輪發(fā)電機組調速器存在的主要問題進行了深入分析和探討,提出并采取了相應的改進措施,消除了隱患,提高了設備的可靠性。
銅街子水電站軸流轉槳式水輪機磨蝕分析與處理
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4.4
銅街子水電站運行多年以來,其軸流轉槳式水輪機轉輪體和葉片的汽蝕及泥沙磨蝕比較嚴重,給水電站的安全運行帶來很大的危險。對磨蝕部位的處理方法進行了較為詳細的敘述。
孔頭水電站軸流轉槳式水輪機的結構特點
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1999年第4期杭州機械13 孔頭水電站軸流轉槳式水輪機的結構特點 7隹和.q)<’,r{(7 i‘何凱希10i一 南1(克瓦納f杭卅有限公司}口 l l概況魯布}最大水頭l5.3.n 孔頭水電3臺,單機容量為最小水頭5.9 13.5mw電站為河床式廠房,安裝3臺豎軸額定功率13.95mw 軸流轉槳式水輪機發(fā)電機組。電站機組設備額定流量123.1m~/s 包括zzkh442一lh一450水輪機,sfi3.5一額定轉速125drain 48/6950發(fā)電機,k7_st一100a電液謁速器,飛逸轉速238r,m-m(協(xié)聯(lián)工況時) hyz一4.0—4.0kfa型壓力油箱與圃油箱組387r,ntin(非協(xié)聯(lián)工況時) 合式油壓裝置,各三套。該電站位于福建省額定工況下的效率9
水口水電站軸流轉槳式轉輪組裝特點
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一、前言水口水電站裝有七臺單機容量為200mw的軸流轉槳式機組。前兩臺機組采用國際招標形式確定由哈爾濱電機廠總承包并與日本日立公司組成聯(lián)合體承制。從第三臺開始,全套機組由哈爾濱電機廠承制。
淺談水電站尾水位的測量對水力機組效率試驗的影響
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水輪機組的效率的大小直接反映機組的性能,因此對機組效率的測量要求必須嚴格,影響最小,這樣才能做到最精確。
小水電站水力機組參數的選擇方法
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介紹了選擇水輪機參數及其工作范圍的標準,并對選擇小水電站水力發(fā)電機組參數的合理方法進行了深入研究。
中小型水電站水力機組輔助設備設計探討
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水電站輔助設備主要作用是為主體設備提供服務,保證主體設備安全穩(wěn)定運行。介紹了水電站輔助系統(tǒng)的設計方案,包括水輪機進水閥的設計選型、油、氣、水和監(jiān)視測量系統(tǒng)的設計等,對山西省中小型水電站輔助系統(tǒng)的科學設計具有一定的借鑒作用。
白山水電站深孔水力學試驗與原型泄流觀測
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本文對白山水電站深孔的水力學試驗(模型比尺1∶50及1∶100)與原型泄流觀測成果進行了對比分析。結果認為,在泄流能力和水流流態(tài)方面,模型與原型之間有較好的相似性;按常用公式t=kq~(0.5)z~(0.25)估算挑流沖刷坑水深t時,對于具有擴散特性的三元水流,必須以挑流水舌入水單寬流量代入式中的q(z為上下游水位差),則按原型實測沖深算得的沖刷系數k值才符合沖坑部位巖基實際情況,再以此驗算模型試驗所得沖深才基本一致;在影響挑流水舌霧化范圍與降雨強度的諸因素中,泄流量是最主要的影響因素。
淺析水電站水力機組過渡過程的測試
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4.4
論述了水電站水力機組過渡過程的產生以及對整個系統(tǒng)的影響,提出了水電站水力機組過渡過程的測試參數。
某大型低水頭軸流轉槳式水電站主軸密封改造
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某大型低水頭軸流轉槳式水電站機組改造前,主軸密封為雙層橡膠平板式密封。改造后密封形式為自補償式密封。該密封由抗磨板、密封塊、浮動環(huán)、支撐環(huán)、磨損限位裝置、密封底座等組成,具有結構緊湊、使用壽命長的特點。本文主要研究了主軸密封改造安裝工藝和改造后工況。通過對主軸密封改造前后運行狀況進行比較分析,為低水頭軸流轉槳式水電站主軸密封改造提供了參考。
某水電站輝綠巖卸圍壓三軸流變試驗應力應變關系分析
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以大崗山水電站壩基輝綠巖為研究對象,進行了σ1恒定卸圍壓和σ1-σ3恒定卸圍壓流變試驗。兩種方式下,在卸圍壓過程中,巖樣的橫向變形均表現為側向膨脹,但軸向變形規(guī)律并不相同:σ1恒定時軸向變形一直表現為軸向壓縮,而σ1-σ3恒定時則表現為先是有微小伸長再逐漸轉變?yōu)檩S向壓縮。試驗結果表明:隨著圍壓的不斷卸載,巖體變形逐漸由彈性向塑性轉變,線彈性理論已不再適用,從而引入屈服接近度指標來評價卸圍壓流變過程中不同三向應力狀態(tài)下巖體臨近屈服破壞的程度。
軸流轉槳式水電機組作定槳運行
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一、軸流轉槳式水輪發(fā)電機組可作定槳式運行我國軸流轉槳式水輪發(fā)電機組在設計和制造時通常是按其調速器失靈,導水葉不能自動關閉,但是其導水葉和轉輪葉片協(xié)聯(lián)關系仍能維持時機組甩掉全部負荷而產生飛逸
大田河落生水電站水力機組過渡過程分析
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水力機組過渡過程分析計算涉及到水力學、機械、水工以及運行方式等各方面的綜合特點,在設計有調壓井的水電站中,尤其是機組的運行工況及其可能的工況組合,對調壓井涌波影響很大。對大田河落生水電站的水力機組過渡過程進行了分析,提出了具體的可能工況組合并進行詳細計算,可供同類水電站參考。
某大型低水頭軸流轉槳式水電站主軸密封改造
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某大型低水頭軸流轉槳式水電站機組改造前,主軸密封為雙層橡膠平板式密封。改造后密封形式為自補償式密封。該密封由抗磨板、密封塊、浮動環(huán)、支撐環(huán)、磨損限位裝置、密封底座等組成,具有結構緊湊、使用壽命長的特點。本文主要研究了主軸密封改造安裝工藝和改造后工況。通過對主軸密封改造前后運行狀況進行比較分析,為低水頭軸流轉槳式水電站主軸密封改造提供了參考。
龍背灣水電站2號機組充水試驗研究
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龍背灣水電站2號機組充水試驗的目的是檢驗發(fā)電引水洞、壓力鋼管、蝶閥等發(fā)電引水系統(tǒng)及機組蝸殼等各部件有無滲漏和異常,其內部應力變形是否滿足設計要求。依據審查批準的充水試驗方案,在完成充水前工程形象面貌、引水系統(tǒng)、設備狀態(tài)的檢查確認后,依次開展了尾水渠充水、技術供水系統(tǒng)調試、尾水管充水、引水系統(tǒng)充水、機組蝸殼充水及其充水過程的監(jiān)測等試驗。針對試驗中遇到的充水閥卡阻、蝶閥異響、試驗水頭下降、局部滲漏水等問題和異常情況,結合監(jiān)測和試驗資料對產生異常的原因進行了分析,并采取了相應的措施:限制充水閥的最大開度、中止第二階段充水保壓試驗和排水進洞檢查、調整閥門液壓系統(tǒng)以使閥芯關閉緊密以及優(yōu)化充水方案和加密觀測等措施,保證了試驗順利和安全進行。
卡倫Ⅲ水電站2號機組效率試驗研究
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4.5
效率試驗是評估水輪機性能的一個重要方面,電站的經濟運行就是基于水輪機的效率特性.近些年來,許多電站進行了原型水輪機組的效率試驗.闡述了水輪發(fā)電機組現場效率測試的常用方法,并以卡倫ⅲ水電站2號機組為例介紹了超聲波效率試驗的內容,包括測量方法和儀器、試驗步驟、試驗的不確定度和試驗結果分析.總結了采用超聲波法進行水輪機效率測試的經驗,為今后開展水輪發(fā)電機組的效率測試工作提供了有益的借鑒.
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職位:甲級環(huán)境影響評價師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林