武鋼焦化廠3A3B提升機更換鋼絲繩施工方案 (2)
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武鋼焦化廠 3A3B提升機更換鋼絲繩施工方案 工程編號 : 工程名稱 ;武鋼焦化廠 3A3B提升 編制 ; 審核 ; 工 方 案 批準 ;機更換鋼絲繩 施 武鋼檢修保產公司 二零一零年十二月 焦化廠設備部 : 我單位在焦化廠 3A3B干息焦對卷揚進行更換鋼絲繩,在施工過程中用電計劃 如下表,望予以批準。 武鋼檢修保產公司 2010年 12月 8日 一 ;工程概況 ; 武鋼焦化廠 3A3B焦爐提升機鋼絲繩由于使用周期已到,經廠設備部門按照要 求檢測存在安全隱患,按照公司檢修計劃安排對提升機鋼絲繩進行更換,受施工環 境影響和施工工期限制,按照要求與 2010年 12月 10日 8點開始對提升機進行鋼 絲繩更換工作。預計整個工程完成時間為 24小時,預計投入施工人數為 24人。 工程內容 : 更換 3A3B提升機鋼絲繩 ; 二 ;編制依據 ; 1;武鋼焦化廠施工項
武鋼焦化廠3A3B提升機更換鋼絲繩施工方案
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工程編號: 工程名稱;武鋼焦化廠3a3b提升 機更換鋼絲繩 施 工 方 案 編制; 審核; 批準; 武鋼檢修保產公司 二零一零年十二月 審批意見 業 主 審 批 意 見 審批人;(蓋章) 日期年月日 主 管 部 門 審 批 意 見 審批人;(蓋章) 日期年月日 焦化廠設備部: 我單位在焦化廠3a3b干息焦對卷揚進行更換鋼絲繩,在施工過 程中用電計劃如下表,望予以批準。 序 號 設備名稱數量容量或規格功率 1配電柜1臺380v,220v 2電焊機2臺380v交流30kw 3照明4套碘鎢燈1kw 武鋼檢修保產公司 2010年12月8日 一;工程概況; 武鋼焦化廠3a3b焦爐提升機鋼絲繩由于使用周期已到,經廠設 備部門按照要求檢測存在安全隱患,按照公司檢修計劃安排對提升機 鋼絲繩進行更換,受施工環境影響和施工工期限制
提升機鋼絲繩檢驗更換記錄表
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礦井下開采二期 提升機型號: 提升機編號: 使用地點: 年月日至年月日 第一分公司 鋼絲繩檢驗更換記錄表 鋼絲繩檢驗記錄 送檢鋼絲繩型號:送檢鋼絲繩長度:送檢鋼絲繩使用地點: 送檢日期:年月日送檢單位:送檢人: 檢驗日期:年月日檢驗單位:檢驗結果: 鋼絲繩更換記錄 序號鋼絲繩型號長度(米)更換日期加潤滑油情況更換人 1年月日 2年月日 3年月日 4年月日 5年月日 6年月日 7年月日 8年月日 9年月日 更換負責人簽字:記錄人:
副井提升鋼絲繩更換施工方案
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副井提升鋼絲繩更換施工方案 基安達煤礦副井提升機主提升鋼絲繩型號為φ28,繩長 1000米。在近期檢查中發現該鋼絲繩斷絲較多且發展很快, 根據現場檢查情況,該鋼絲繩已不適于再繼續使用,現必須 更換。為使換繩工作安全、有序的進行,根據現場條件特編 制此方案指導施工。 一、施工方案 根據現場情況,決定采用先卸下舊鋼絲繩再裝新鋼絲繩的 替換法換繩。利用提升絞車,用舊鋼絲繩把新鋼絲繩通過天 輪槽放臵于絞車房,拆除舊鋼絲繩安裝新鋼絲繩。 二、施工時間:2013年12月8日8時至12時 三、總負責人:支現保分管負責人:楊安平 現場指揮:劉俊生 四、施工準備 為使換繩工作順利進行,準備工作應細致周密。 1、鋼絲繩的檢查及檢驗:對到貨鋼絲繩進行外觀檢查, 應無不正常現象,并符合設計要求。將鋼絲繩截取1.2米送 試驗所鑒定,合格方能使用。 2、按材料計劃表準備施工所用工具材
多繩摩擦式提升機鋼絲繩更換工藝改進
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本文通過對原有多繩摩擦式提升機鋼絲繩更換所使用的主要設備及工藝進行分析,指出原有工具及工藝中制約更換效率的主要問題及原因。提出通過利用變頻調速、plc控制、網絡通信手段,改進更換主繩所用的穩車控制系統。通過網絡通信技術,實現穩車調速控制系統與提升機控制系統的信息交互,實現穩車與提升機的控制統一,保持兩車的統一協作,提高主繩更換的效率和安全性。通過改進老式尾繩車,增加尾繩車動力動力裝置及改進制動裝置來提高尾繩的更換效率和安全性。
提升機鋼絲繩上繩裝置
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本文主要介紹原來的提升機鋼絲繩上繩方式存在的安全隱患以及新的上繩方式的優點,以及在使用過程中的安全、高效、省時、省力。
淺析摩擦式提升機鋼絲繩更換工藝
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現片幫和采煤機割煤后能及時支護頂板;選用雙伸 縮立柱,以防支架在采高過低時活柱被壓死;裝設初 撐力保證閥,以避免操作不當造成支架初撐力不足。 (猿)為了減少來壓步距,避免對液壓支架產生 較大沖擊,可在周期來壓前,在工作面全排進行深孔 爆破強制放頂。 (源)巷道頂板采用高預應力錨索錨桿復合支 護,加強支護結構的強度,采用鋼帶或槽鋼替代鋼筋 梁以提高錨固的整體剛度。 (緣)增加采空區煤柱側支護強度。可采用中長 錨桿加長錨固,提高煤柱的穩定性。 (遠)采動壓力超前應力影響范圍內,采用輔助 加強支護。如:在下巷使用端頭支架和上巷液壓支架 輔助支護,可有效減少底鼓量和兩幫移近量。 (苑)使用小煤柱沿空掘巷技術,將巷道布置在 采空區側應力降低區內。在中厚煤層中這已是較成 熟的技術。 作者簡介:但松林(員怨苑猿—),男,新疆哈密人,員怨怨緣年畢 業于阜新礦業學院采
更換鋼絲繩施工方案
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電梯更換鋼絲繩施工方案 1.所有從事本項工作的人員(5-6人)均須持有質監局核發的電梯維 修保養合格證,持證上崗,并有一名具有一定的專業和技術水平的人 做統一指揮。 2.在所修理電梯各廳門前掛上:“電梯修理不得使用”及在機房內電 梯總電源開關上掛“有人操作,禁止合閘”等警告牌子,在首層和頂 層的廳門用黃色標志物圍出工作場地,并掛牌:“危險區域,無關人 員不得入內”。 3.從事該工作人員需穿戴好相關的自身安全保護用品,如:絕緣鞋、 安全帽、保險帶等,并需檢查該保護用品的安全可靠性。 4.準備足夠的修理工具(按一部電梯預計)和有關器材,具體如下: (1)鋼絲繩:φ8mm、220米長的1根,綁帶1.5米長的2根(吊轎 廂用)。 (2)鋼絲:φ8mm、50米長1根。 (3)彈簧秤:稱重范圍0~25kg。 (4)對講機2部。 (5)絕緣膠布若干。 (6)尼龍拉繩200米
電梯更換鋼絲繩施工方案
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xxxxxxx大樓電梯大修工程 施工方案 批準審核交底人接受交底人 日期:日期:日期:日期: 一編制說明 本方案所大修的電梯位于xxxx,為xxxxxx大樓。本方案完全按業主要求保證電 梯安全運行提供的更換曳引鋼絲繩項目進行編制。 二施工工期 1.施工工期:每臺電梯二天 2.計劃開工時間:2011年12月3日 3.竣工時間:2011年12月31日 三質量目標 電梯安裝后性能達到gb7588—2003《電梯制造與安裝安全規范》、gb10060—93 《電梯安裝驗收規范》規定的標準。 電梯安裝后性能達到電梯制造商規定的有關技術性能標準。 電梯一次交驗合格率100%,顧客滿意率達到95%以上。 四編制依據 國家及深圳市現行有關電梯施工驗收規范及質量評定標準及電梯廠家相關質量標準 執行。國家/深圳市及廠家的
多繩摩擦提升機鋼絲繩滑繩分析及防治
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闡述了提升機滑繩危害及滑繩原因,分析了摩擦提升中鋼絲繩滑動時繩靜、動張力的關系,通過理論分析,提出了滿足系統安全可靠制動的外力制動方式。此方式不僅可以防止滑繩事故,也可以保證制動閘失靈狀態下對系統實施可靠制動,最終實現礦井主提升系統的安全可靠運行。
鋼絲繩更換
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主斜井更換提升鋼絲繩安全技術措施 主斜井絞車所用鋼絲繩為型鋼絲繩,由于鋼絲繩磨損已 達到規程規定,必須史換此鋼絲繩,為確保作業安全,特制定如下安全技術 措施。 一、施工時問:2012年2月7日 二、施工地點:主斜井絞車房 三、施工內容:更換主斜井提升鋼絲繩 四、施工組織: 施工負責人: 安全負責人: 工作人員: 五、準備工作 l、工具、器具:扳手2把,鋼絲鉗l把,梅花扳手2個,繩卡10副, 大錘1把,繩套2根,撬棍2根,棉紗若干。 2、將新繩運到指定位置,把所需材料和工具都準備好。 六、作業流程 1、通知調度室更換主斜井絞車的鋼絲繩; 2、將滾筒下的松繩保護裝置拆除; 3、讓主絞車司機以0.5m/s的速度吐舊繩,并放十指定位置; 4、將新鋼絲繩從天輪架經天輪繞至主斜井絞車房,用固定塊同定在主 絞車滾筒上。 5、主絞車司機用0.3m/s的速度將主絞車鋼絲繩纏
提升鋼絲繩檢驗更換記錄表
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提升鋼絲繩檢驗和更換記錄本 單位:雨汪煤礦 用途:提升機房 日期:年月 鋼絲繩檢驗更換記錄表 鋼絲繩檢驗記錄 送檢鋼絲繩型號:送檢鋼絲繩長度:送檢鋼絲繩使用地點: 送檢日期:年月日送檢單位:送檢人: 檢驗日期:年月日檢驗單位:檢驗結果: 鋼絲繩更換記錄 序號鋼絲繩型號長度(米)更換日期涂油情況更換人 1年月日 2年月日 3年月日 4年月日 5年月日 6年月日 7年月日 8年月日 9年月日 更換負責人簽字:記錄人:
多繩提升機鋼絲繩張力測力裝置淺析
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提升機是煤礦生產的重要設備之一,擔負著提升煤炭、矸石、材料、設備和升降人員的任務,一旦發生故障,就會造成停產甚至人員的傷亡。在多繩提升機礦井提升系統中,各繩之間存在著張力平衡問題,若各繩的張力不平衡,就會造成鋼絲繩疲勞損壞、摩擦襯墊早期報廢以及滑繩、斷繩等重大事故。筆者就鋼絲繩張力差產生的原因和測定方法作以介紹,并對測力裝置的結構原理進行重點分析,
多繩摩擦式提升機鋼絲繩張力的探討
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通過對多繩摩擦式提升機鋼絲繩張力的探討,分析各繩之間產生張力不均衡現象的原因,進一步探討解決的方法,以杜絕因張力不平衡導致的斷繩,墜罐事故發生,確保礦井安全提升。
多繩摩擦式提升機鋼絲繩張力測量與調整
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多繩摩擦式提升機的提升容器和載荷由幾根鋼絲繩共同承擔,如何盡可能使每根繩受力均勻,通過對鋼絲繩長度和驅動滾筒襯墊的調整,可以最大限度延長鋼絲繩的使用壽命。
纏繞式滾筒提升機更換提升鋼絲繩的工藝分析
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頁數:未知
4.8
余吾煤業公司以往更換提升鋼絲繩一直采用新舊繩捆綁帶繩法。經過工藝改良,現采用將新舊繩與變頻小絞車相連接的牽引法。經現場實踐證明,該工藝與新舊繩捆綁帶繩法相比,工序更簡單,人員作業時間短,更換鋼絲繩能夠一次到位,而且在更換過程中,新舊鋼絲繩始終能處于受力狀態,可以防止繩子打扭現象,確保提升立井更換鋼絲繩時的安全操作,具有一定推廣意義。
纏繞式滾筒提升機更換提升鋼絲繩的工藝分析
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隨著科技的不斷發展,煤礦企業一直沿用的傳統更換提升鋼絲繩的方式—新舊繩捆綁帶繩法,已經無法適應新時期的煤礦企業生產。文章從新舊繩捆綁提升機帶繩法和變頻小絞車連接新舊繩牽引法的工藝流程進行了闡述。
多繩提升機鋼絲繩張力測力裝置淺析
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提升機是煤礦生產的重要設備之一,擔負著提升煤炭、矸石、材料、設備和升降人員的任務,一旦發生故障,就會造成停產甚至人員的傷亡。在多繩提升機礦井提升系統中,各繩之間存在著張力平衡問題,若各繩的張力不平衡,就會造成鋼絲繩疲勞損壞、摩擦襯墊早期報廢以及滑繩、斷繩等重大事故。筆者就鋼絲繩張力差產生的原因和測定方法作以介紹,并對測力裝置的結構原理進行重點分析,為準確
更多繩摩擦輪提升機鋼絲繩施工組織方案
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提升機是jkm—4×4.5(ⅲ)型多繩摩擦式提升機,主要技術參數如下:鋼絲繩直徑:44mm,摩擦輪直徑:4500mm,導向輪直徑:4000mm,鋼絲繩根數:4根,摩擦系數:≥0.25,鋼絲繩最大靜張力:900kn,鋼絲繩最大靜張力差:250kn,鋼絲繩間距:300mm,提升速度:11.54m/s,全長960m,為更好、安全地完成換繩工作,特制定如下施工方案。提升容器為22噸上開式箕斗,箕斗總重29.6噸,扁尾繩規格187×29mm,單重:15.5kg/m,2根。鋼絲繩規格:6v*37+fc直徑:44.0mm;單重:8.6kg/m,井深905m,地面至井筒提升機摩擦輪中心56.7m。更換原因:《煤礦安全規程》第四百零三條規定:摩擦輪式提升鋼絲繩的使用期限應不超過2年。
井塔式大型多繩摩擦式提升機鋼絲繩更換工藝
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提升鋼絲繩是提升設備的重要部件,達到更換周期或出現缺陷而失效時,就必須進行更換,以保證提升設備的安全正常運行。更換提升鋼絲繩工藝復雜,要使用多種工具和材料,各工種人員須密切配合。在更換鋼絲繩的過程中,對一些參數還需要進行計算。如有不慎或配合不當,就會發生溜繩、傷繩或傷人等事故。因此有必要探索一種比較好的更換鋼繩的工藝方法,以保證設備安全,節省換繩時間。
立井落地多繩摩擦式提升機鋼絲繩更換技術
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根據《煤礦安全規程》的有關規定,摩擦輪式提升機鋼絲繩的使用年限不得超過兩年,由于鋼絲繩的頻繁更換將會影響礦井生產時間。龍煤集團雞西分子公司榮華一礦在更換落地多繩摩擦式提升機時,運用"舊繩帶新繩"的方法,對施工關鍵環節進行科學處置,在安全施工的前提下,縮短了施工時間,取得明顯效果。
主提升機鋼絲繩更換的安全技術措施及方1
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副井升機鋼絲繩更換的安全技術措施及方案 一、拆除掛鉤,開動提升機,把游動卷筒繩全部拆除。 二、開動提升機提起固定卷筒的掛鉤,拆下楔形裝置垂 至地面,把繩從連接裝置上拆除。 三、開動提升機,把固定卷筒上的繩全部拆除。 四、拆舊繩工作完畢。 五、先從游動卷筒繞繩,把繩從天輪上繞過穿到游動卷 筒固定好,開始繞繩,繞滿為止。 六、把游動卷筒繩頭裝好楔形裝置并與罐籠連接牢固, 提升罐籠,放至井下井底位置。 七、關閉游動卷筒制動器的油管脫開離合開始往固定卷 筒上繞繩和游動卷筒一樣,從天輪繞過繩把繩頭固定在卷筒 上,開動提升機,繞滿繩為止。 八、將繩頭與楔形裝置連接好并與罐籠連接牢固。 九、開動提升機,往復運轉三次,觀察兩罐籠繩的長短, 如長把多余的切掉,直至把繩調到上下罐籠在正常上人和下 人的合適位置,并且每個卷筒繞繩量不能繞在第二層上。 十、換繩完畢,填記錄、簽字。 十一、調繩時兩提升必須空載,并將
多繩摩擦式提升鋼絲繩更換新工藝
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4.6
多繩摩擦式提升機提升鋼絲繩的更換工藝有多種,大部分工藝均為舊繩帶新繩,且新繩繩頭與舊繩均為繩卡固定,經過下天輪后下放。該文介紹了一種新繩頭采用倒扒扣固定,經過下天輪、主滾筒以及上天輪后再隨舊繩下放的方法,在永煤集團車集煤礦主井換繩時得到很好的應用,安全高效完成了換繩任務,并減少了人員投入。
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職位:建筑工程
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林