2030mm冷連軋機高強鋼板形目標曲線優化研究
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4.8
為解決寶鋼2030mm冷軋機組高強鋼的板形問題,提高實物板形質量,本文從板形控制目標曲線設定的基本原理出發,現場實測了高強鋼溫度場,考慮高強鋼產品的不同用途,并結合板形屈曲臨界值計算,對高強鋼板形目標曲線進行了優化。優化后的高強鋼板形目標曲線作為一項輔助措施已投入生產應用,取得明顯效果。
四輥冷連軋機高強鋼板形控制技術研究
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針對2030mm冷連軋機軋制高強度汽車板時出現嚴重的邊浪板形問題,現場取樣、測量了典型品種高強鋼板變形過程中的力學性能和溫度參數,在此基礎上提出了一整套高強鋼汽車板冷軋的板形控制技術,包括第1~第4機架選用變接觸支撐輥輥型及與其配套的工作輥凸度,將帶鋼橫向溫度分布對板形的影響補償到高強鋼板形目標曲線中,這些技術應用后使高強鋼板形控制精度由原來的93.72%提高到了97.10%。
冷連軋機高強鋼板形控制技術研究與改進
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針對某冷連軋機在高強鋼生產中出現的板形問題,以提高機組對高強鋼產品的板形控制能力為目標,對中間輥和支持輥輥形進行了優化設計,并對第五機架精細冷卻乳化液使用工藝進行了優化研究。新的高強鋼板形控制工藝技術在生產中使用穩定,從根本上提高了軋機板形控制能力,0~3iu的板形控制精度所占比例由83.71%提高到90.86%,軋輥磨損得到明顯改善,應用效果顯著。
冷連軋機輥型配置對高強鋼板形控制的影響
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4.5
針對薄規格高強鋼板形控制困難問題,通過建立有限元模型分析了常規支撐輥+cvc中間輥、cvc補償支撐輥+cvc中間輥及vcl+支撐輥+hvc中間輥3種代表性輥型配置對高強度冷軋板的板形控制能力的影響。與其他2種輥型配置方案相比,vcl+支撐輥+hvc中間輥輥型配置的承載輥縫的凸度調節域較大、橫向剛度較高,輥間接觸壓力較小。實際生產表明,在該輥型配置方案下,高強度帶鋼的板形控制精度較高,支撐輥磨損得到有效改善。
高強鋼板沖壓全工序回彈補償研究
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4.4
回彈是高強鋼板零件沖壓中的一大難題,當前工程應用中回彈計算精度不高,仍然依賴大量修模解決回彈問題。采用全工序仿真計算和回彈補償方法,提高回彈計算的數值模擬精度,并利用位移回彈補償原理對拉深型面和修邊型面進行回彈補償,使沖壓回彈后零件尺寸滿足設計產品的精度要求。結果表明,該研究方法大大提高了高強鋼沖壓件的質量,實際生產應用效果良好。
一種冷軋高強鋼板的納米析出物
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在研究納米析出強化熱軋鋼板的基礎上,對該鋼板進行了冷軋退火試驗研究。采用透射電鏡(tem)和能譜分析等方法分析了析出物的分布和形貌,測定了兩種納米析出物的成分。結果表明,試驗鋼經退火處理后存在著兩種形狀的析出物,矩形析出物尺寸為30~50nm,主要由tin組成;圓形析出物為5~10nm,主要由tic組成。這些析出物的出現將直接影響實驗鋼的性能及應用。
POSCO開發出超厚高強鋼板
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4.3
posco開發出用于超大型集裝箱貨輪的超厚高強中厚板eh47,eh47拉伸強度為460mpa,比eh36(355mpa)和eh40(390mpa)的拉伸強度分別提高30%和17.5%。eh47在零下40攝氏度的條
高強鋼板料彎曲成形回彈規律研究
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4.4
高強鋼板料彎曲成形過程中伴隨有彈性變形——回彈,而這種回彈與普通容器鋼的回彈又不盡相同。在以往對普通容器鋼的回彈研究基礎之上,對高強鋼板料彎曲回彈進行分析和相關公式的推導,由彎曲件回彈后的曲率半徑和彎曲角的變化,來判斷工件的回彈量。根據影響彎曲件回彈的因素分析,確定控制回彈的措施。
高強鋼板熱鍍鋅工藝研究現狀
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介紹了高強度鍍鋅板的研究現狀,重點闡述了dp、trip、twip鋼的研究概況及鍍鋅工藝對其性能的影響;最后進一步簡單介紹了熱鍍鋅鋼鍍層性能的要求(包括耐蝕性、成形性等)。
高強鋼板沖壓成形的回彈規律與工藝參數研究
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4.3
高強鋼板沖壓成形的回彈問題在很大程度上制約了其深入應用,合理的工藝是減少回彈的關鍵和有效途徑之一.建立了曲面扁殼件沖壓成形的有限元模型,基于正交試驗法研究了工藝參數,包括壓邊力、摩擦系數、板厚以及拉深筋的布置方式對回彈的影響規律,采用普通鋼板和高強鋼板分別進行了沖壓成形實驗,并與數值模擬結果進行對比.結果表明,高強鋼板沖壓成形的回彈較大,但通過合理的壓邊力和拉深筋布置方式可以實現高強鋼板沖壓成形回彈的有效控制.
TMCP型超高強鋼板中心開裂的分析研究
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4.7
采用工藝分析、宏觀和微觀檢驗等手段對1000mpa級高強鋼板軋后中心裂紋的成因進行了研究。結果表明:引起裂紋的原因,除了中心偏析、夾雜外,冷卻速度過快造成中心馬氏體帶過多,馬氏體體積膨脹引起鋼板中心應力過大也是裂紋形成的主要原因之一。并提出了系列工藝解決措施,使得高強鋼板中心裂紋率大大降低。
汽車用TRIP800高強鋼板的點焊工藝優化研究
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4.5
對trip800高強鋼進行了一系列電阻點焊試驗,通過對其接頭的力學性能測試,研究了焊接電流、焊接時間和電極壓力等工藝參數對接頭力學性能的影響規律。結果表明,最佳點焊工藝參數為:焊接電流7.5~8.0ka,焊接時間20周波,電極壓力4.5kn。焊接時應盡量保證電極和工件表面的清潔度,避免焊接電流和焊接時間過小或過大以及鍛壓力不足等情況,從防止焊接缺陷的發生。
高強鋼板料彎曲成形應力應變分析
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4.3
高強鋼板料彎曲成形應力和應變分析,對分析成形機理,解釋成形過程中破壞的原因,提高加工工藝水平具有重要意義。以塑性力學理論知識為基礎,推導出窄板彎曲成形時的應力、應變分布規律,為給出彎曲的變形特點、失效形式,以及容易出現的畸變、翹曲情況進行分析奠定基礎。
高強鋼板熱沖壓成形熱力耦合數值模擬
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4.6
為研究高強鋼板的熱沖壓成形性,采用abaqus軟件對高溫下22mnb5高強鋼板溝槽形件沖壓成形進行了數值模擬研究.建立了基于熱力耦合的彈塑性有限元模型和熱成形下的材料模型,通過對溝槽形件熱成形進行數值模擬,考察了壓邊力、模具間隙和凹模圓角半徑等工藝參數對熱成形時溫度分布和回彈的影響,給出了熱成形中產生回彈的機理,確定了合適的工藝參數,通過熱成形試驗驗證了數值結果的可靠性.
960MPa級高強鋼板板型控制軋制工藝的改進
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南鋼3500mm爐卷軋機生產5mm×3150mm規格q960高強鋼板時,板型瓢曲嚴重。通過對加熱溫度、卷取張力、卷取速度、卷取爐爐溫、道次壓下率等軋制工藝參數進行優化改進,顯著改善了熱軋態板型,鋼板不平度由初期的15~25mm/m降低至6~12mm/m,為保證后續調質熱處理板型控制效果提供了良好的基礎。
浦項新試制低密度高強鋼板
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據稱,浦項新開發了一種"低密度高強鋼"產品,并將于今年7月份開始進行試生產,并力圖在未來2~3年之內實現商業化生產。這一新鋼種名為"highspecificstrengthsteels"(簡稱hs),其密度僅相當于普通鋼材的15%,卻具有普通鋼材不可比擬的高強度。在2013年底,浦項以"高強低密度鋼板的制造方法"為題申
回火工藝對熱軋低碳馬氏體高強鋼板殘余應力的影響
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4.6
用盲孔法對不同回火工藝下熱軋低碳馬氏體高強鋼板進行了殘余應力的測試。結果表明,450℃回火后,鋼板的殘余應力沒有明顯的降低,熱應力的改變是影響此溫度回火后殘余應力分布的主要因素。500℃和550℃回火時,隨著回火時間的延長,鋼板的殘余應力變得更加均勻。這是因為此溫度下發生了組織轉變,組織應力在回火過程中逐漸減小、均勻化。該鋼種最佳回火工藝為回火溫度500~550℃,保溫時間3h。
韌性斷裂準則在高強鋼板料成形中的應用
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針對板料成形中的韌性斷裂準則預測成形極限的方法,進行了綜述和分析,提出了利用韌性斷裂準則能夠較好地預測塑性差的板料成形極限,而且還能考慮應變路徑的變化.將cockroft和latham準則應用到高強度鋼板dp590的成形預測中.對高強鋼dp590進行了單向拉伸試驗,獲得了相應的物性參數.同時對該高強鋼進行了方盒件成形試驗,并進行了相應的有限元模擬.通過對高強鋼的極限試驗,利用有限元模擬獲得了該材料的cockroft和latham準則常數.最后利用該常數對方盒件的拉深過程進行了缺陷的預測,模擬結果和試驗結果完全吻合.表明韌性斷裂準則是可以應用到高強度鋼板的成形中的.
基于Dynaform的高強鋼板沖壓回彈補償分析
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4.7
對高強鋼的沖壓回彈及回彈補償原理進行了分析。以某乘用車b柱高強鋼加強板零件沖壓加工工藝為例,在模具設計階段對整個工藝過程進行cae分析,在工藝參數優化前提下,對回彈進行全序計算和預測,并對模具進行回彈補償。為高強鋼沖壓模具設計及工藝參數優化提供依據,從而降低模具開發風險,減少試模時間,縮短開發周期,提高產品質量,降低生產成本。模擬結果與實驗較吻合,表明所采用回彈補償方法是可靠的。
260BH超低碳冷軋烘烤硬化高強鋼板的研制
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介紹了本鋼集團有限公司開發的260bh超低碳冷軋烘烤硬化高強鋼板的化學成分、熱軋工藝、冷軋退火工藝等,通過采用超低c加nb并添加mn、p強化元素的成分設計方案、二高一低的熱軋工藝及高溫退火工藝,試驗鋼成品獲得了良好的力學性能、應用性能,以及穩定的bh性能。
490MPa級汽車橋殼用熱軋高強鋼板研制
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4.7
根據汽車橋殼用鋼使用特點進行了成分設計;對鈮、鈦微合金鋼在1450熱軋機組進行了不同終軋溫度和卷取溫度熱軋工藝的試驗研究;結合橋殼鋼技術要求,分析了化學成分、工藝參數、金相組織對橋殼鋼性能的影響;確定了化學成分及符合攀鋼生產條件的工藝制度;在此基礎上研發了490mpa級熱軋沖壓橋殼專用鋼板。
B170P汽車用冷軋加磷高強鋼板的研制開發
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4.4
闡述了b170p汽車用冷軋加磷高強鋼板的研制開發意義和機理,對化學成分、熱軋工藝、冷軋工藝等進行了合理設計,總結了本鋼b170p汽車用冷軋加磷高強鋼板的開發研制過程。
超高強鋼板V形彎曲回彈影響因素有限元分析
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4.4
回彈是超高強鋼板沖壓成形過程中影響沖壓件尺寸精度和形狀精度的重要因素之一。本文應用abaqus有限元模擬軟件,以試驗驗證為基礎,通過正交試驗對超高強鋼板980gi的v形彎曲成形與卸載回彈過程進行有限元數值模擬,研究試驗過程中幾何參數、工藝參數對回彈的影響。由模擬結果分析出各因素對回彈影響的主次順序及變化趨勢,并進行仿真預測,為實際應用提供參考。
美國AK鋼鐵投資改造熱鍍鋅生產線以生產高強鋼板
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4.8
美國ak鋼公司近日聲稱,將耗資2900萬美元,改造位于密歇根州dearborn廠熱鍍鋅生產線,使其生產先進的高強鋼板(ahss)。預計改造2016年完成,2017年初開始向客戶發貨。
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職位:城市規劃項目負責人
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林