50鋼工件斷裂原因分析
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4.6
采用光學顯微鏡、掃描電鏡分析了50鋼斷裂工件的金相組織和斷口形貌,認為工件發(fā)生斷裂的原因是在鍛造過程中局部加熱溫度過高,或時間過長造成的。建議50鋼工件采用合適的鍛造溫度,并且在鍛造高溫停留時間盡可能縮短。
鋼管壓扁斷裂原因分析
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用帶鋼制成的鋼管在壓扁試驗中出現(xiàn)斷裂。采用掃描電鏡、能譜和金相分析等方法,對斷裂試樣進行了夾雜物、晶粒度、顯微組織、斷口及氧含量的檢驗和分析。結(jié)果表明,鋼中夾雜物多和氧含量偏高是導致壓扁斷裂的主要原因。
錄井鋼絲斷裂原因分析
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針對錄井鋼絲斷裂殘存試樣和本體取樣,通過宏觀斷口形態(tài)分析、掃描電鏡微觀斷口分析、拉伸試驗、金相顯微組織分析等手段尋找斷裂原因。結(jié)果表明,主要原因是鋼絲過載,表面損傷也促進了斷裂。
70#鋼盤條拉拔斷裂原因分析
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4.4
本文以公司新開發(fā)鋼種70#質(zhì)量異議為研究對象,通過借助金相、掃描電鏡和化學分析法等分析手段對硬線盤條斷裂進行缺陷分析,結(jié)果表明拉拔斷裂形成主要是由于鑄坯縮孔,索氏體率低、內(nèi)部中心偏析等原因造成。
球罐支座斷裂原因分析
采用化學成分分析、金相組織、斷口掃描電鏡分析以及機械性能測試等方法,對球罐支座在安裝中突然斷裂的原因進行了分析,結(jié)果表明,材質(zhì)不合格、組織粗大導致材料機械性能降低造成了該支座在安裝中的突然斷裂失效。
500 kV進口合成絕緣子斷裂原因分析
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4.5
分析了德國西門子公司和美國可靠公司生產(chǎn)的500kv合成絕緣子斷裂原因,通過試驗和論證對兩公司的該類產(chǎn)品進行了分析總結(jié),提出了反事故措施并給出了建議。
45#鋼管斷裂原因分析要點
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4.4
45#鋼管斷裂原因分析 目錄 1.引言..........................................................................................................1 1.145#鋼簡介.......................................................................................................1 1.1.1物理參數(shù)..................................................................................................1 1.1.2化學成分..............................
給水鋼管冰脹斷裂原因分析
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4.5
通過對給水鋼管在正常運行水壓力作用下強度計算,依據(jù)"鋼材冷加工強化"和"時效"理論,分析了管內(nèi)水冰凍過程中對鋼管的應力-應變影響,分析、判斷鋼管冰脹斷裂原因.
高錳鋼履帶板脆性斷裂原因分析
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4.8
對斷裂的高錳鋼履帶板進行了化學成分、斷口和金相分析。結(jié)果表明,鑄造時澆注溫度過高,引起硫在晶界及晶內(nèi)偏聚,并形成低熔點硫化物,在水韌處理溫度偏高時發(fā)生過燒。此外,嚴重的鑄造疏松降低了材料的強度和抗沖擊性能,導致履帶板發(fā)生脆性斷裂。
45號優(yōu)質(zhì)圓鋼矯直斷裂原因分析
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4.7
通過對45號優(yōu)質(zhì)圓鋼(95)進行化學成分、金相組織、夾雜物、低倍檢驗,發(fā)現(xiàn)其夾雜物較多,經(jīng)過對低倍和斷口檢驗發(fā)現(xiàn)圓鋼存在氫致裂紋(即白點),由于白點與夾雜物的共同作用,使95圓鋼矯直發(fā)生時斷裂。
45#鋼管斷裂原因分析
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45#鋼管斷裂原因分析 目錄 1.引言..........................................................................................................1 1.145#鋼簡介.......................................................................................................1 1.1.1物理參數(shù)..................................................................................................1 1.1.2化學成分..............................
55CrSi鋼氣門彈簧斷裂原因分析
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4.8
采用化學成分分析、金相檢驗和硬度測試等方法對3.6mm55crsi鋼氣門彈簧在臺架試驗中的斷裂原因進行分析。結(jié)果表明:由于鋼絲表面存在的脆性非金屬夾雜物,導致氣門彈簧在試驗時出現(xiàn)早期疲勞斷裂。
45鋼盤條拉拔斷裂原因分析
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4.7
45號鋼盤條在拉絲過程中發(fā)生斷裂,運用掃描電鏡及能譜儀、金相顯微鏡等分析手段,對其斷裂原因進行分析。結(jié)果表明,原材料中存在的夾雜物、晶粒粗大及混晶等冶金質(zhì)量缺陷是盤條在拉拔過程中發(fā)生斷裂的主要原因。
煤氣換熱器鋼管斷裂原因分析
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4.4
應用掃描電鏡等儀器對煤氣換熱器鋼管失效件的化學成分、金相組織、腐蝕產(chǎn)物和斷口形貌進行檢測與分析,找出鋼管斷裂的原因。結(jié)果表明:因滲鋁過程中碳化物沿奧氏體晶界析出而在使用過程中形成的晶間腐蝕,是該鍋爐鋼管在外部應力作用下發(fā)生沿晶脆性斷裂的主要原因。
普碳鋼厚板加工斷裂原因分析
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4.5
通過金相分析、化學分析、工藝分析等手段,對某些熱軋普碳鋼厚板在焊結(jié)以后進一步的加工過程中發(fā)生斷裂的現(xiàn)象進行了研究,發(fā)現(xiàn)這種類型的斷裂與焊接以前的冷變形對焊接組織的不良影響有關(guān),并提出熱軋普碳鋼厚板加工工藝的改進措施。
鎖定鋼板斷裂原因分析
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4.5
目的:探討鎮(zhèn)定鋼板斷裂的原因,提高應用鎖定鋼板治療骨折的臨床療效。方法:2007年5月至2010年1月收治15例鎖定鋼板斷裂的病人進行回顧性的分析研究。結(jié)果:本組14例有早期負重;1例術(shù)中植入同種異體骨發(fā)生骨不愈合。其中9例內(nèi)固定選擇有誤。結(jié)論:嚴格應用此類內(nèi)固定的手術(shù)適應癥,操作規(guī)程;有計劃的指導病人功能鍛煉,定期復查。
45鋼厚板斷裂原因分析
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4.8
**資訊http://www.***.*** **資訊http://www.***.*** **資訊http://www.***.***
Q235鋼板旋壓成形斷裂原因分析
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4.7
?1994-2009chinaacademicjournalelectronicpublishinghouse.allrightsreserved.http://www.cnki.net 第29卷 第4期 2008年8月 大連交通大學學報 journal of dalian jiaotong university vol.29 no.4 aug.2008 文章編號:167329590(2008)0420064204 q235鋼板旋壓成形斷裂原因分析 郝成文1,孫祥煜 2 ,孫倩 3 ,趙維娟 1 (1.大連市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所,遼寧大連116021;2.大連天寶綠色食品股份有限公司,遼寧大連 116100;3.大連大山重工機械有限公司,遼寧大連116000) 摘
大規(guī)格鋼筋彎曲斷裂原因分析
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4.7
鋼筋是目前建筑、道路、橋梁等工程施工中必須具備的材料,鋼筋的使用讓現(xiàn)代建筑結(jié)構(gòu)的牢固性得到了很大的改善,降低了施工對象的受損程度。在各類施工項目規(guī)模逐漸擴大的同時,對于鋼筋材料的性能要求也更加嚴格,早期小規(guī)格的鋼筋材料無法滿足大規(guī)模施工的要求。大規(guī)格鋼筋是未來施工的主流材料,其在性能、強度、結(jié)構(gòu)等方面都實現(xiàn)了大幅度的改進。針對這一點,本文闡述了大規(guī)格鋼筋彎曲、斷裂的原因,且提出了有效的處理方案。
Q235鋼板旋壓成形斷裂原因分析
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4.8
對旋壓成形中發(fā)生脆性斷裂的q235低碳鋼板的成分、組織、硬度、夾雜物及斷裂特征進行了分析,結(jié)果表明:鋼板冶煉或澆注過程中混入大量大塊外來非金屬夾雜物,導致鋼板存在嚴重冶金質(zhì)量問題;在旋壓應力作用下,裂紋從夾雜物形成,并擴展造成脆性斷裂.
彈簧鋼絲斷裂原因分析
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4.5
采用斷口分析、外觀檢查、金相檢查和能譜分析等方法,對彈簧鋼絲在拉拔過程中發(fā)生的斷裂原因進行了分析。結(jié)果表明附著于鋼絲表面的金屬鋅,在熱處理過程中處于液態(tài),引起鋼絲由外表面沿晶脆化開裂進而導致整體斷裂,從而得出彈簧鋼絲的斷裂是由低熔點金屬脆化開裂造成的。
高錳鋼履帶板斷裂原因分析
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4.7
用mn13鋼制造的民品履帶板,在使用不到一個月時斷裂。用金相顯微鏡和掃描電鏡等手段對斷裂原因進行分析,結(jié)果表明:履帶板早期失效的主要原因是因澆注溫度高、結(jié)晶凝固速度慢,導致在晶界析出大量碳化物,而使鋼脆性增大。
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職位:資深消防設計師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林