關于125MW機組凝結水泵電機絕緣偏低問題的搪塞
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4.7
么關死,一旦關死會使給水泵轉速到零,而且 失控后運行人員又無其它控制途徑,會造成 汽包斷水而被迫停爐,有關電廠曾經多次發 生這種故障。我廠 12爐乙 I級減溫水調節 閥也曾發生過因閥位檢測回路故障而使電動 執行器失控進而拉斷閥桿的故障,因此不宜 采用這種控制方式。我們采用了另一種較好 的控制方式,其原理接線圖如附圖所示。 這種控制方式與原 DKJ型電動執行器 lz的一付接點實現互鎖。這種控制方式雖然 接線很相似,實踐證明很可靠.改動也較小, 在自動狀態下仍采用模擬量控制,但此時一 只是DFD一1O00ZS型操作器內部線路稍有 旦電動執行器失控,其輸入信號(即調節器的 改動,將其內部的“自動一手動”切換繼電器 輸出信號)和反饋的開度信號不平衡,調節器 Jz的一只未用的常閉接點加一根線連接到 會發出指令,使系統從“自動”狀態切換到“手 手動“開一關”兩只按鈕 G、K的
提高125機組凝結水泵電機絕緣的措施
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(10)做好電機專業檢修人員的技術培訓工作,特別是新安裝的125mw發:電機組檢修 工藝培訓,同時做好對電氣運行人員的技術培訓。 (u)做好勵磁系統部分設備管理和檢測調整工作。 設魯改進 一? 蕪湖電廠陶陳 ·發宅/.嫌// 提高125機組凝結水泵電機絕緣的措施 1j萊士丁m3joi‘j、 我廠二臺125mw機組配用的凝結水泵電機共四臺,其中二臺型號為sl12—4,225kw, 上海電機廠制造,二臺型號為jst126—4,225kw,潮潭電機廠制造。自1991年4月和1992年 2相繼投運以來,一直存在電機絕緣電阻偏低的現象,而作為備用的凝泵電機,其絕緣電阻 經常處于不合格的狀態。天氣干燥時,只達到0.3—0.5mo,陰雨天氣時僅在0.2m0以下, 因此,作為熱備用的主要輔機,只好常年使用烘燈干燥。每臺備用電機需臨
135MW機組凝結水泵電機變頻改造介紹
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本文介紹了周口隆達發電有限公司凝結水泵電機變頻改造的實施方案,結合變頻改造前后參數的比較,展示了變頻改造明顯的節能降耗效果,為其他重要輔機變頻改造工作提供了參考。
凝結水泵電機的變頻技術改造
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對凝結水泵電機進行變頻技術改造可以大大促進火力電廠的節能進程。本文介紹了變頻技術改造的設備選型、變頻系統以及特點,闡述了其中一些典型指標給設備運行產生的影響,并對設備運行后所帶來的節能降耗的效果進行分析。
凝結水泵電機振動超標的分析與處理
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介紹了某電廠凝結水泵泵組檢修中出現的主要問題,通過對振動原因的分析及處理,消除了設備隱患,提高了泵組運行安全性,對其他同類型泵組用戶具有一定借鑒作用。
2*135MW發電機組凝結水泵變頻改造
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從安全、經濟角度出發著重闡述了大屯發電廠2×135mw發電機組凝結水泵改為變頻控制所采取的控制方式、控制策略、控制方法和改造后所產生的經濟效果的影響,為電力企業凝結水泵改造和控制安全提供了借鑒.
600MW發電機組凝結水泵電機變頻改造振動分析及處理
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分析了凝結水泵電機變頻改造振動高的原因,詳細介紹了凝結水泵電機和泵組共振的原因、處理措施和現場動平衡降低共振激振力的方法,通過現場實際運行驗證了該方法的有效性.
高壓變頻調速系統在600MW機組凝結水泵電機上的應用
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分析了600mw火力發電機組對凝結水泵的調節性能及可靠性要求,介紹了高壓變頻調速系統在臺山電廠凝結水泵電機變頻改造中的技術方案以及改造后的節能效果、調節性能和可靠性等應用情況,為高壓變頻調速系統在改善600mw火力發電機組凝結水泵電機的電耗、調節性能及可靠性等方面提供了一定的經驗。
黃島電廠125MW機組給水泵改造后的運行實踐
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山東省電力試驗研究所從80年代初先后對配50mw、100mw、125mw、200mw等機組的六種主要國產和部分進口給水泵進行定型改造,目前已改造200多臺,經濟效益顯著,節電達27億kw·h,并提高給水泵的運行可靠性。規定正常合理的暖泵參數和時間;取消低效泵;提高司泵人員的技術水平;嚴格暖泵操作程序;加強檢修和維護工作等,是維持高效給水泵高效運行的有力措施。
立式多級凝結水泵電機振動大的原因及處理
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渭河發電有限公司5,6號機組為哈爾濱汽輪機廠生產的300mw機組,凝結水泵為沈陽水泵廠生產的9ldtn-4型立式筒袋式4級離心泵,額定流量870t/h,揚程270m,轉速1487r/min,軸功率794kw,要求最小流量300t/h;配用電機為湘
電廠凝結水泵電機的變頻調速節能改造
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介紹了目前電廠凝結水泵閥門調速的現狀和存在的問題.通過某電廠凝結水泵電機的變頻調速改造,闡述了水泵電機變頻調速的節能原理,分析了其節能效果.
電廠凝結水泵電機的變頻調速節能改造
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隨著社會經濟的快速發展,能源消耗逐年遞增,能源緊缺的問題越來越明顯。為了響應可持續發展、提高自身的競爭力,各企業都在發展節能技術,降低電廠的廠用電耗率。通過介紹電廠凝結水泵,闡述電機變頻調速節能的原理,分析改造后電廠凝結水泵電機的節能效果,來討論凝結水泵電機變頻調速節能改造的可行性。
300mW機組凝結水泵的變頻改造
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包頭第三熱電廠2*300mw機組安裝有2臺工頻凝結水泵,凝結水系統具有耗能高、節流損失大等原因導致凝結水泵運行不經濟。凝結水泵變頻運行具有啟動電流小、運行流量可調節、管道壓力低、電機轉速低等特點。因此對凝結水泵進行變頻改造。改造后凝結水系統的安全穩定性、節能和經濟性得到了保障。
300MW機組凝結水泵的變頻改造
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介紹了凝結水泵變頻改造的控制邏輯及運行方式,改造后凝泵運行良好,節能效果顯著,為今后電廠節能提供了方向和依據。
6kV凝結水泵電機變頻節能改造優越性和節能分析
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4.4
我國的電動機用電量占全國發電量的60%~70%,風機、水泵設備年耗電量占全國電力消耗的1/3。造成這種狀況的主要原因是:風機、水泵等設備傳統的調速方法是通過調節入口或出口的擋板、閥門開度來調節給風量和給水量,其輸出功率大量的能源消耗在擋板、閥門的截流過程中。由于風機、水泵類大多為平方轉矩負載,軸功率與轉速成立方關系,所以當風機、水泵轉速下降時,消耗的功率也大大下降,因此節能潛力非常大,最有效的節能措施就是采用變頻調速器來調節流量、風量,應用變頻器節電率為20%~50%,而且通常在設計中,用戶水泵電機設計的容量比實際需要高出很多,存在"大馬拉小車"的現象,效率低下,造成電能的大量浪費。因此推廣交流變頻調速裝置效益顯著,火力發電廠的凝結水泵由工頻改為變頻運行就是個很好的例子。
125MW發電機組內冷水系統改造探討
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4.4
多年來全國各發電廠發電機內冷水含銅量超標的問題一直沒有得到很好的解決,對水冷發電機的安全運行構成較大的威脅。我公司承包管理的某電廠#2機的內冷水系統改造取得了較好的效果,本文對該改造的應用情況進行了分析和總結。
125MW發電機組鍋爐給粉控制系統改造
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125mw發電機機組給粉變頻器自身內部參數設置存在缺陷與分散控制系統dcs中給粉控制部分設計配合不合理,當電網系統受到沖擊,廠用電源電壓波動時,多次發生給粉變頻器跳閘,引發鍋爐mft動作,機組跳閘事故。改造后的控制系統穩定性大大的提高,避免發電機組跳閘非計劃停機。
100MW機組給水泵電機實現變頻調速
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簡要介紹了中壓變頻調速技術首次在牡丹江第二發電廠100mw機組給水泵電機上的應用,以及給水自動調節系統構成、原理和實際應用情況。
水泵出力及水泵電機振動問題的解決
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4.5
介紹八鋼熱電廠鍋爐給水泵更新方案及施工工藝要求,分析了給水泵電機振動原因。介紹了解決水泵出力及電機振動問題的實施方案
1000MW機組凝結水泵變頻裝置選擇
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4.3
1000mw機組需要適應調峰,采用高壓變頻技術提高水泵在非設計流量時的運行效率是滿足凝泵系統運行靈活性和適應性的最佳選擇。結合工程設計的實踐經驗,從技術可靠性、投資費用、運行費用等方面進行分析比較,提出平頂山魯陽發電廠凝結水泵變頻配置方案。
1000MW機組凝結水泵變頻控制策略探究
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4.8
1000mw機組凝泵在實際工作狀態下,可能出現高能耗、高損耗等現象,對此需要對其實施變頻改造,從而減少電能損耗,達到節能目標。文章分析了1000mw機組凝結水系統結構,以及變頻控制策略。
1000MW超超臨界機組凝結水泵變頻改造實踐
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作為火電廠汽水循環的關鍵設備,凝結水泵功率大,受負荷影響出力可調節范圍大。本文介紹天津國投津能發電有限公司凝結水泵變頻改造方案,該方案既可實現對汽水系統的深度調節優化,又能降低機組能耗。
百萬千瓦級核電機組凝結水泵改造研究
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福清核電1、2號機組凝結水泵的軸封水有兩路,一路軸封水來至凝結水泵出口,該水位除氧水,另外一路來至常規島除鹽水分配系統,該水為非除氧水。在凝結水泵運行時,其軸封水由泵出口的凝結水進行供水,在凝結水泵停運時,其軸封水由非除氧的常規島除鹽水系統(ser系統)進行供水。由于常規島除鹽水分配系統的水未經除氧處理,故當凝結水泵未運行時,該泵軸封水可能會通過泵的軸封進入二回路,導致凝汽器出口含氧量高,進而加速二回路腐蝕速率。本文以降低二回路氧含量為出發點,針對當前軸封水存在的問題進行分析研究,提出凝結水泵軸封水管線的改造建議,作為凝結水泵改造的參考。
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職位:施工安全質量監督員
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林