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更新時間:2025.07.05
昆鋼棒材

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昆鋼棒材冷飛剪剪切控制功能的改進和完善 內容摘要: 本文介紹了冷飛剪的控制原理,主要敘述了昆鋼棒材冷飛剪剪切控制功能的改進和完善。通過 對冷飛剪控制功能的改進和完善,使冷飛剪剪切倍尺的精度大大的提高,直接提高了產品的成材率,為生 產企業帶來了巨大 內容摘要: 本文介紹了冷飛剪的控制原理,主要敘述了昆鋼棒材冷飛剪剪切控制功能的改 進和完善。 通過對冷飛剪控制功能的改進和完善, 使冷飛剪剪切倍尺的精度大大的提高, 直 接提高了產品的成材率,為生產企業帶來了巨大的經濟效益。 關鍵詞: 倍尺剪 LPP 輥徑優先 測量優先 前言 昆鋼棒材生產線始建于 2004 年,該條生產線由 12 套 PLC組成,完成各區域控制,其中 主軋線控制系統配備兩級自動化系統, 通過三類通訊網絡連接, 組成資源共享的分布式計算 機控制系統。該控制系統是以美國 GE公司 90-70 、90-30 系列可編程控制器 (PLC

軋鋼棒材堆鋼

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線材在粗、 中軋時會出現堆鋼現象, 分為軋件頭部、中部和尾部堆鋼, 具體原因及解決方法 如下: 1軋件頭部堆鋼 1)換輥、換槽后軋槽的摩擦力過小,致使軋件頭部打滑; 2)軋件頭部出機架后翹頭導致不能順利咬入下游機架或頭部頂導位; 3)軋槽或導槽有異物; 4)坯料嚴重脫方,無法進入軋機或將出口管子帶出; 5)坯料劈頭頂出導衛或纏輥。 解決辦法: 1)換輥、換槽時增加軋槽摩擦力,用砂輪機打磨軋槽或采用點焊方法,并且關閉軋輥的冷 卻水直至完全咬入; 2)及時檢查導衛底座是否松動,軋制線是否對中,及時更換舊的導衛。 3)軋制過程,及時清理氧化鐵皮; 4)軋制過程,及時清除不合格坯料,出現劈頭,應盡快拍急停,減少廢鋼處理時間。 2軋件中部和尾部堆鋼 1)由于輥縫設定不當引起軋件尺寸不當造成堆鋼; 2)坯料的缺陷,如夾雜、氣泡等,在軋制過程中斷裂造成堆鋼; 3)軋機轉速設計不當, 處于堆鋼軋制狀態,當

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